市场监管视图
监管 / 调度供需比 · 市场力 · 价格修正 · 新能源消纳 · 人工干预
市场力监测已触发
96 时段中 41 段(42.7%)超过供需比对应价格上限, 超过 10% 阈值,已对 TOP4 发电集团启动 RSI 检测。
燃煤基准电价
259.5元/MWh
市场力参考报价
285.45元/MWh
价格修正阈值
337.35元/MWh
今日用户均价
270.5元/MWh
无需修正
市场力命中率
42.7%
已启动 RSI 检测
96 时段供需比 · 价格 · 上限
供需比越低,价格上限越严;红色虚线为对应供需档位的市场力监管价格上限
表 1 · 供需比 → 价格上限
启动市场力行为监测的价格触发表
| 现货市场供需比 | 触发监管价格上限 (元/MWh) |
|---|---|
| <1.1 | 800.00 |
| [1.1, 1.2) | 519.00 |
| [1.2, 1.3) | 389.25 |
| [1.3, 1.4) | 337.35 |
| ≥1.4 | 285.45 |
TOP4 发电集团 RSI
峰荷时段剩余供给指数;< 1.05 视为有市场力
| 集团 | 装机 (MW) | 市场份额 | RSI | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 国能宁夏 | 8,400 | 31.0% | 0.95 | 替换报价 |
| 国电投宁夏 | 6,800 | 25.1% | 1.03 | 替换报价 |
| 华电宁夏 | 5,200 | 19.2% | 1.11 | 正常 |
| 大唐宁夏 | 4,200 | 15.5% | 1.16 | 正常 |
新能源消纳 5 级倒序出清统计
按规则附件 6 第 (3) 条出清及控制顺序
L1 安全隐患
违反调度纪律 / 技术参数不达标 / AGC 不健全 · 限制:≤ 装机 10%(保留样板机)
中标 38 MWh
弃电 142 MWh
4 个场站
L2 直连/源网荷储
自发自用、余电上网(直连 ≤ 20%);调峰弃电时不上网 · 限制:调峰弃电期不上网
中标 220 MWh
弃电 86 MWh
12 个场站
L3 未配储
按自治区『储七条』政策,同价优先弃电 · 限制:同价优先弃电
中标 1,480 MWh
弃电 320 MWh
38 个场站
L4 后 20% 指标
超短期预测合格率 / AGC 投运率 / 合格率排名落后 · 限制:出清分配系数 0.8
中标 2,860 MWh
弃电 198 MWh
26 个场站
L5 正常场站
按发电成本最小化原则正常出清 · 限制:正常出清
中标 14,620 MWh
弃电 0 MWh
184 个场站
人工干预与价格修正日志
记录调度机构对市场出清结果的人工调整
| 时间 | 类型 | 动作 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 14:15 | 市场力管控 | 国能宁夏 RSI=1.02 < 1.05,285.45 元/MWh 重新出清 |
| 2026-04-29 19:30 | 价格修正 | 实时市场用户均价 348.6 → 337.35 元/MWh,等比缩放 |
| 2026-04-28 11:45 | 新能源出清 | L1 场站超额上网,下发限电指令 (≤装机 10%) |
| 2026-04-27 22:00 | 应急处置 | 贺兰山风电场断面过载,调整 SCED 出清结果 |